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瑞沃德微量高速冷冻离心机的研发故事

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产品资讯
  • 2022-10-28

  • 来源:RWD

  • 浏览量:2282

突破行业技术门槛,自主掌握核心技术,在细节中寻找灵感,在问题中寻求突破,这是瑞沃德产品研发的公共法则。

2019年,我接手研发微量高速冷冻离心机,负责结构设计。为了做出想象中的完美离心机,从产品开发到产品设计再到产品生产,每一个环节,我们离心机项目组都付出了巨大的心血。但是当我们信心满满地将离心机拿去给客户试用时,迎来了项目真正的“滑铁卢”。“你们的离心机很一般啊,噪声大,转子盖还拧不紧。 “你们的产品和市面上很多同类产品一样,都有一样的问题。”“产品一般。”……在客户不断否定和质疑中,我们各个犹如霜打的茄子,软不拉耷。但失落并没有持续很久,我们就重整旗鼓,因为我们知道,一款平庸的产品不是我们的追求,我们必能研发出一款优质的离心机!

瑞沃德微量高速冷冻离心机的研发故事

女同事给予的灵感

产品试用初期,转子和转子盖常被客户诟病,苦于找不到解决方法让我焦头烂额。很偶然的一次机会,我路过实验室,看到负责公司细胞线的同事们正在做离心实验,于是,我赶紧抱着一台离心机给他们,并在现场观摩。当我看到实验操作的一位女同事把密封圈压入到转子体内部时,非常吃力,而且拧了半天,密封圈还漏在外面,需要循环反复多次操作才能拧到位的时候,我内心五味陈杂。我们的产品真的不尽人意。

“你们果真是理科直男啊,设计出来的产品都不考虑下我们科研女同胞们。”这一句漫不经心的调侃正巧给予了我灵感一现。我们的产品和很多其他同类型产品一样,转子和转子盖采样的是螺纹连接,在设计原理上是无懈可击的,但在真实实验场景下,却会因为盖子拧不到位而导致产品在高速旋转时密封圈炸裂,发生安全事故。当初我们在产品设计时只考虑保障产品功能完美实现,却直接忽略了人机交互体验感。于是,我们开始着手调整产品转子和转子盖设计结构,并查阅大量相关资料,与众多试用客户进行沟通交流,经过不断重复设计验证,最终我们自主研发出了操作简便且安全性能高的“快锁转子盖”,成为国内第一款使用此种结构的离心机产品,在保障产品功能的同时,也大大提升了客户使用的便捷性。

自主掌握核心技术

制冷系统与电机作为离心机产品两大核心部件,在产品研发和生产初期,我们整个项目组为此耗费了大量心血。供应商制冷系统发泡技术不成熟,发泡制冷效果不行或发泡外观参差不齐,导致制冷质量得不到保障。为顺利解决这个问题,我多次跑到供应商那与他们技术人员进行沟通协调,当得知我们发泡问题在现有条件下他们无法解决的时候,于是,我萌生了自己干的想法。回到公司,和同事们商量后,我开始查找发泡相关工艺资料,并请教专家,当有好想法的时候,便立马跑去供应商那去实验验证,反复多次,将近两个月的时间里,我们利用自己购买的设备和保温材料,经过不断试错、验证、最终将发泡的成功率提高到98%,成本也降低到原来的10%,供应商不但掌握了优良的发泡技术,我们的制冷系统质量也得到了保障,产品成本也相应降低,真可谓双赢。

离心机震动幅度过大,噪音大且产品试用寿命短问题,是电机行业普遍性问题要想解决电机行业通病,要想解决行业通病,唯有自研。为保障自研电机顺利进行,公司专门搭建了电机实验室,苦于自身没有相关技术积累,摸着石头过河成为我们跨越技术门槛的唯一出路。我们查阅文献、搜索相关视频学习资料,请教相关技术专家与并技术骨干人员不断切磋。我们有研发同事甚至在酒店蹲点至深夜,只为能与电机行业知名专家进行会晤学习,针对高速电机设计难点、材料、电子匹配等关键信息进行详细咨询和探讨。功夫不负有心人,最终,在近一年摸索里,我们成功研制出了15000RPM高速电机,并在最大负载最高转速下的条件下,噪音低达52分贝,达到了行业领先水平。同时,也为今后自主研发22000RPM高速电机建立了信心。

突破行业技术门槛,自主掌握核心技术,才能真正掌握产品竞争主动权,赢得市场和客户的认可和青睐。从产品设计到产品研发,从产品生产到产品迭代,在细节中寻找灵感,在问题中寻求突破,是我一直以来做产品结构设计的方法。3-5年内,实现我们离心机3年零故障的质量目标,做一款经得起时间和市场考验的产品我有决心也有信心!